机械-双面胶印机印迹发虚故障分析与排除
笔者曾遇到1例印迹发虚故障,故障缘由比较特殊,不容易发现,解决起来费时费工,但具有1定的代表性。 使用的设备是江苏昌升团体生产的YPSIAICC型B-B式双面胶印机,印迹发虚故障出现在反版上。据操作工反应,该设备使用两年来,反版印迹1直不如正版,且滚筒之间的压力较大时(到达13~14mm)才能正常工作。更换橡皮布后稍微好1点儿,但使用1段时间后, 印迹又发虚,只好在反版滚筒上增加1张垫纸合法房屋拆除后怎么办。且1般不到1个月反版橡皮布就报废基本农田违建处理程序,橡皮布消耗严重。拆下来的橡皮布表面有龟纹状裂缝,明显是压力过大而至。 故障排除进程 1.按墨辊排列图重新安装、调试墨辊,更换有问题的墨辊和传动惰齿轮,在合压状态下检查墨辊、水辊、印版,接触良好,即印版上墨、上水均正常。 2.怀疑是呢布平整度差,影响印迹转印,因此把反版的橡皮滚筒衬垫由软包衬改成硬包衬,即由原来的2张100g/m2胶版纸加呢布,改成11张100g/m2胶版纸,包衬总厚度为3.07mm。检查滚筒之间的压力(用压杠表示): P版-B橡为12mm,B橡-B橡为15mm 在此重压之下试印,反版印迹仍不实。 3.更换新橡皮布后,印迹仍发虚。 4.怀疑轴套有问题,打开护罩,合压状态下,手感轴套正常。 5.经过分析认为,B橡-B橡之间的压力高达15~16mm,明显压力过大,使得橡皮布的弹性滞后、减弱,即瞬间紧缩形变性能降落,使得印版→橡皮布→纸张没有可靠接触,造成转印效果较差。减少包衬,即减轻压力试印,印迹还是发虚。 6.停机视察,印版上墨充足,橡皮布上的剩余墨层也很厚实,用白纸以手摁压橡皮布上的印迹,白纸上的印迹很清晰,看来问题出在转印压力上。该设备在标准包衬下滚筒之间压力过大,说明滚筒中心距小,合压后齿轮啮合过紧,影响了压力。因此调短反版压力杆,增大滚筒中心距,用压杠的方法把滚筒两边调解1致,正版压力也重调。反版压力P版-B橡为8mm,B橡-B橡为10mm,正版压力P版-B橡为9mm。开机试印,反版印迹果然变得清晰,墨层厚实,同正版效果1样。 故障分析 该故障的直接缘由是压力杆调得偏长房子被强拆还可以办不动产吗,合压后齿轮啮合过紧。滚筒靠齿轮逼迫传动,1方面滚筒之间的压力被齿轮承担了,另外1方面由于齿轮加工精度和齿轮表面脏污的影响,齿轮啮合时作用力过大,会使滚筒压力不稳定,影响印迹的正常转印,造成印迹发虚故障。由于压力较大时,转印1段时间,橡皮布的弹性就会降落,只得增加垫纸,如此恶性循环,使橡皮布提早报废。 通过这样调解设备,橡皮布的使用寿命大大延长,每年节俭近2000元,而且印刷质量有了保证。信息来源: 山东省汶上新华印刷有限公司(胡永民)
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